3.2模具改進和硫化管改造因硅橡膠材料採用2,4—二氯過氧化苯甲 作為硫化劑,在90℃就可以開始硫化,而連硫生產線採用蒸汽硫化,蒸汽直接接觸模具表面,長時間生產硅橡膠有可能在機頭內硫化,從而導致擠出缺陷。本公司對模具進行改進,通過模具之間的精密配合減少材料在機頭內的體積,同時對用於擠出硅橡膠的模芯外表面和模套內表面進行拋光處理;在硫化管節增加隔套水冷卻,把硫化管進汽口由上部移到中下部,對機頭模口處進行不間斷水冷卻,盡量降低模具表面的溫度。3.3材料改進硅橡膠料在貯存過程中會產生“結構化”現象,使膠料變硬,工藝性能變差,物理機械性能下降,判斷硅橡膠料是否結構化簡單的方法是用手摸,如材料發硬或用手掰下一塊料時,料分離處呈現一條白線的樣子,則該料已經結構化。使用已結構化的硅橡膠料在擠出過程中產生的熱量會增加,橡料在擠橡機中開始硫化,擠出來的電纜表面桔皮狀或破皮。結構化有效的方法是在橡膠混煉加硫加色過程中適當加入一點硅油,研究表明,硅橡膠材料在加入硅油後,材料的老化性能。
硅橡膠電纜YGGP2導體外徑15.1
JGGPB、KFGPB、JFGPB、KGGRP、HGGPR、HGCPR、YGCRP、AGGB、JGGB、YFGB、KFGB、AGRP、ZR-YGCP、Z 、KGGP22、YGCP2、KGGRP、ZR-YGGR、ZRC-YGVF、YGVFP、NH-KGG、1.0、YFGC、YFGC22、YFGCRP、YGCRP、YFG32、YGC29、KGGP29、KGG32、ZR-YGG32、YGCR32、
3.4正確設定擠出硫化工藝硅橡膠採用冷擠出工藝,擠出過程中機身溫度不能過高,否則會出現在擠橡機中硫化的現象。我們在擠出過程中嚴格控制擠出溫度,採用加大螺桿、機身和機頭水冷卻的方式,控制機身溫度不超過50℃,確保硅橡膠在機身中不硫化。因採用2,4—二氯過氧化苯甲 作為硫化劑在90℃就可以開始硫化,以2.5mm2絕緣線芯擠出為例,我們把蒸汽壓力設定在0.6MPa,溫度約在150-155℃,生產線速度設定10m/min。3.5其它一些問題在試制過程中我們還遇到其他一些問題,如表面氣泡、噴霜等缺陷。對於表面氣泡,我們採取材料在開煉機上多打和抽真空擠出的方式來解決。對於表面噴霜,我們在材料中加入FSJ-01型除霜劑,效果非常明顯。
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